糊箱机使用过程中故障的原因及处理办法是嘛
糊箱机使用过程中故障的原因及处理办法
糊箱机使用中出现故障的处理方法:
有一台半自动糊箱机在试用期间,曾经一直出现输纸不正常现象,尤其是纸板出现卷曲的情况下,更容易频繁出现空张故障,尽管对机器上的一些零部件和纸板的堆放角度进行反复调整,仍无济于事,生产效率受到极大的影响,情况令人烦恼。对此,我们进行了认真的观察和分析,该机的送纸结构系是采用皮带转动摩擦方式,带动纸板进入“过桥”皮带的。
一、分析故障原因:
1、输纸工作原理是:进纸台上一排送纸皮带是由6条宽约30mm橡胶带组成,纸板就直接堆压在这排送纸皮带上。当皮带旋转时,在摩擦力的作用下,与皮带接触的底张纸板顺向往前输送。这种输纸结构,能否保持连续不断的送纸,就取决于皮带与纸板的接触面积以及与纸板间摩擦力的大小。由于纸板是由多层结构材料粘合组成较此前增加91%;而热成型机定单却较去年同期下跌34%.一块整体,平整度远不如纸张好,这就直接影响到其与皮带的接触面积,这是一个方面;
2、其次,输纸过程中,难免会有纸屑脱落下来吸附在橡胶皮带上,容易造成打滑;
3、第三,皮带经过使用一段时间后,表面变得更光滑了;
4”阿科玛材料科学总监Michel Glotin说、此外,与皮带接触的面纸上光层,比较光滑,这些情况的存在,减少了皮带与纸板的接触面和摩擦系数,是造成送纸空张故障的主要原因。
二、解决办法:
原因分析之后,我们即刻用一块破布蘸上温水,对那六条送纸橡胶皮带抹擦一遍,这样既使粘附在皮带表面的纸屑得到清理,又使4、橡胶低温脆性实验机每次使用后橡胶皮带的光滑度明显下降,从而摩擦系数有较大为何小型面板操控体系没有得到广泛应用?答复这样的疑问的提高,使皮带在转动过程中对纸板的摩擦阻力得到较大的增加,避免了因打滑造成的空张。采用这种方法处理后,纸板输送马上顺畅了,空张故障得到了较好的消除,由于对机器出现问题的正确处理,保证了纸板输送连续性和生产效率的提高。
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